综采队组是矿井的主力军,也是生产环节的效益中心和成本中心。前段时间,当笔者走到潞安化工集团余吾煤业公司综采一队,还没开口,该队队长牛光勇便抢先一步开心地说道:“今年1月至8月,我们节约材料费用总共200万元。”这200万元是怎么“算”出来的,又会被用到什么地方?

人人都在想点子

提到小改小革降成本,综采一队的员工都想到了同一个人:检修班员工姜斌。

2月份,姜斌与往常一样下井检修,在N1105工作面给液压支架更换配件立柱锁的时候,一个点子涌入脑中:为什么每次检修都是更换立柱锁配件,不能把它拆开来维修一下,继续使用吗?当即他便拆开了立柱锁,更换了里面的密封圈,继续用在液压支架上,经过一个生产班的试验,没有出现任何问题。上井后,姜斌向牛光勇汇报了检修的情况,并提出了自己的想法,立即得到了牛光勇的同意。

立柱锁是液压支架的配件,它控制着整个支架的升降。液压支架出现窜液现象时,首先受到影响的就是立柱锁。以往在检修的时候,检修班的员工都是直接更换立柱锁。在实施了姜斌提出的建议后,检修班只需要更换立柱锁里面的密封圈,立柱锁便可以继续使用,而且安全效果与原来一样。

“一组液压支架有4个立柱锁,一个工作面有206组支架。这样节省下来是不小的数目。姜斌的建议很实在,我们奖励了他6S考核100分。”牛光勇介绍。

据了解,一个立柱锁的成本为460元,而更换立柱锁里面的密封圈,成本仅需要1元,这样的对比一目了然。像这样的点子,综采一队员工共提出了24个,每个都获得了实实在在的收益。

队组有个带头人

“滴滴滴……咣咣咣……”在综采一队党支部书记姚红斌的办公室,时不时能听到这样的声音。这可不是在玩耍,而是姚红斌把井下采煤机机组上面坏了的端头站弄到了井上,在想办法改造复用,重新用于井下。

姚红斌告诉笔者,端头站负责采煤机的牵引和左右滚筒的升降,相当于采煤机的“神经系统”。端头站随着时间推移会损坏,必须定期更换,否则就会影响生产。一般一年需要更换4个至5个,更换1个的成本为1.1万元。所以他在端头站上动起了脑筋。

姚红斌是矿井维修电工高级技师,对设备的维修颇有心得。看着眼前被拆得七零八落的端头站,他开心地说,经过他的研究,发现端头站损坏一般是由于里面的继电器受潮后,它的触点出现氧化或卡阻现象,造成错误作业。根据自己的专业技能,他把端头站拆开后,把以前换下来的端头站里面的继电器更换到出现故障的端头站里,这样端头站就可以“复活”了。像这样“复活”的端头站,他的办公室摆着3个,准备下井安装复用。

“以前换下来好多端头站,大多作废品处理了,很可惜。经过改造可以废物利用,同时节省材料费用。”姚红斌说。

通过姚红斌的钻研改造,端头站不仅能够重新使用,寿命也延长了一半。他已经成功改造3个端头站,随时备用。今年到目前为止,综采一队仅更换过2个端头站,节省了不少材料费用。姚红斌的身体力行,也带动了队组所有的员工。今年该队员工自主参与的小改小革就有8项。

省出的钱用到哪里?

“这200万元,我们既可以用于下个月的材料费用,又可以折合成工资发给员工。”牛光勇对笔者说。这笔省下来的材料费用对于队组来说用处巨大。

根据《余吾煤业公司材料配件管理办法》,队组省下来的钱,不再是以往的“大锅饭”充公,而是可以由队组自己支配。

牛光勇告诉笔者,在生产过程中,如果遇到设备损坏,往往都是由队组共同承担更换费用,直接体现在每个人的工资表中。大家平均分摊更换费用,对于员工来说,也是一个损失。省下来的材料费用,可以用于设备更换,间接帮员工省下了不必要的“开支”。员工知道设备的维护直接关系到自己的收益,也会更加爱护设备。

“我们把每一分钱都省着花,掰开了花,精打细算。如果到年底,一直维持着这么好的成绩,将提出部分节余费用,奖励给所有员工。”牛光勇说。

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